国营庆华电器制造厂 (杨春华)
M7120A平磨磨头漏油,是较普遍存在的一个问题。我们经过反复实验,加装一个简单卸荷回油装置,较好地解决了这个问题。
原来磨头润滑进回油路如图1所示。当磨头轴承腔5内充满压力油后,水银开关3才能接通磨头电机4,从而保证磨头主轴在充满油液中工作。当磨头停止工作时,泵1、泵2同时停止,由于磨头轴承腔内的封油圈与主轴之间有间隙,形成磨头前后两端漏油;当磨头正常工作时,由于油液有回油通道,加之主轴的高速旋转,一般无泄漏。
为了解决磨头停止工作时的漏油,可尽量减小封油圈与主轴的间隙,但间隙小容易造成主轴研伤(我们检修了几台磨头,有的主轴研伤深达0.1mm之多),这不但易“抱轴”,也易造成泄漏。
为此,我们在回油路上设计了一个回油装置10(图2)。当磨头正常工作时,磨头轴承腔5内的油液由泵1经管道6进入。磨头轴承腔5内的进油孔为价7mm,回油孔为Ø2mm,由于回油孔小而且由泵2强制吸油,因此管道7、8内的油液流量小且流速快,压力低于大气压力,回油装置10内钢球上升封闭回油管道9,油液只能经管道7、8,泵2,水银开关3回油箱。
当磨头停车时,泵1、泵2停止工作,在油压及钢球自重力的作用下,钢球下降,磨头轴承腔内的油液直接通过管道9回油箱,这样便解决了磨头停止工作时的漏油。
今年年初检修了一台漏油较严重的磨头,开始把封油圈和端盖与主轴之间的间隙都控制在0.05mm(直径)以内,试车时出现“抱轴”。后来又把间隙增大到0.09mm(直径),漏油严重。Z后加装该回油装置,才解决了漏油问题。经过几个月来的试用,效果比较理想。
来源:《机械制造》1983年08期